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单张纸胶印机的使用体会与改进方案

2004-08-04 印刷技术
 

    1999年,国家新闻出版总署出台了新的行业质量标准,对印刷质量提出更高要求,这就对操作人员的技术水平也提出了更高要求。通过这几年实践,笔者认为,只要熟练掌握机器性能,了解机器结构,将机器调整到最佳工作状态,及时发现和处理运转中出现的各种问题,改进不合理结构,国产设备完全能够印出符合新标准的印品。

单张纸胶印机的改进

    安徽新华印刷股份有限公司1998年购进一台北人产YP4A1对开四色机。在几年使用中,操作人员通过熟悉机器的性能和结构,改进不符合质量要求和不方便操作的机构,及时调整套印超标情况等措施,使机器印出了符合新标准的印品,方便了操作人员的操作。

    1.装版销的改进

    原机器的装版定位通过两只带手柄的定位销完成。装版时,操作人员须将两只带手柄的定位销插入版夹的定位孔中,按照定位销的位置在印版上剪出两道宽8mm、长15mm的槽口,再将印版对准定位销,插入版夹,紧固版夹螺丝,最后拔出定位销。

    新机器运转不到半年,一次夜班时,由于操作人员在装版时不慎将机器正点车.使两只带手柄的定位销从结合部位打断,慌忙中操作人员又将机器反点车,断了的定位销夹进了压印滚筒和橡皮滚筒之间,损伤了两滚筒表面,导致被迫停机维修。

    为确保此类事故不再发生,技术人员根据进口设备的版夹定位原理,在每组版夹定位销上加工了两只定位销紧配合,这样在换版时只需将印版插进去,紧固版夹螺丝即可。改进后无论是正点车还是反点车都没有问题,使用至今操作方便、效果良好。

    2.下摆牙轴的改进

    YP4A1的下摆牙轴是由无缝钢管加工而成,表面硬度低且不耐磨。新机器使用一年,就出现纸张交接不稳定、开牙时间不正确的现象,影响了印品质量。经检查,牙轴表面磨损最多的部位直径相差0.5mm。装拆更换一次牙轴,熟练的操作人员也要两三天时间。

    技术人员根据进口设备牙轴的材料结构,将40号铬钢锻打调质加工后.表面镀上0.2mm的硬铬,将其磨削加工至所要尺寸。既保证了牙轴具有足够的刚性,又保证了牙轴的表面耐磨性,保证了最终生产质量,装机后使用至今效果良好。

安徽新华印刷股份有限公司 郑文建

 
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