我省2006年提出,2008年底之前,要淘汰所有草 棉 化学制浆和年产5万吨以下废纸造纸生产线。
随着化学制浆造纸这一生死限期的临近,全省众多的麦草化学制浆造纸企业开始寻求突围。记者6月初在徐州市采访得知,目前在该市麦草化学制浆造纸企业中,已有4家造纸厂选择了膨化制浆造纸,力争利用“膨化法”争取生存的希望。
爆破法制浆昙花一现
江苏省是全国造纸产业比较发达的省份之一,“九五”期间,在苏北一些市县出现了村村大办造纸厂的状况,麦草化学制浆的比例一度曾高达80%以上。然而,大量麦草化学制浆造纸厂的出现,使排污总量急剧扩张。“一家造纸厂污染一条河流”的现象已屡见不鲜。
记者采访中了解到,我省将132家麦草化学制浆造纸企业关停淘汰后,一直想方设法为剩余企业在削减排污总量上寻求新径。2003年,徐州段庄造纸厂从外省引进了“爆破法”制浆生产线,来替代麦草化学制浆造纸。该技术的引进,一举改变了造纸制浆的性质,由化学制浆改为物理制浆,使造纸企业的排污总量削减了75%左右。
然而,由于强大的爆破冲击波,使麦草纤维受到了很大破坏,导致生产出来的高强瓦楞纸品始终不合格。尽管排污总量削减了,但是高强瓦楞纸却卖不出去,这项制浆技术推广很快夭折。
“爆破法”制浆技术,也给江苏省环保界留下抹不去的阴影。膨化制浆成效初显
记者了解到,“膨化制浆”技术,工艺流程与昔日的“爆破法”大体相当,那么,“爆破法”的阴影还会重现吗?
记者来到年产5万吨高强瓦楞纸的徐州铜山星光造纸厂,这是一家吃过“爆破”制浆苦头,现在则是全省第一个应用膨化制浆技术的造纸企业。厂长程广政告诉记者,2005年4月,他们投资100多万元上马的“爆破”制浆生产线很快就被弃用。同年底,徐州华清环保科技有限公司研制出膨化制浆新技术,怀着尝试的心情,程广政决定改用膨化制浆来维持造纸生产。
“没想到,膨化制浆生产线使我们尝到了物理制浆的甜头!”程广政喜滋滋地给记者计算出一组与昔日化学制浆对比的数据 经过一年半的运行,结果显示,膨化制浆生产线每天可提高制浆产量约45吨,而制浆工段操作工却省掉了50%,膨化制浆所消耗的电能节省了2/3;更为可喜的是,化学制浆改为物理制浆后,还使造纸污水产生量减少了约50%,由于省去了污水处理的药剂费,使每吨达标废水处理成本减少了40%,强大冲击波“炸”出来的高强瓦楞纸经徐州市有关纸品监测中心反复检测,也显示质量全部达标!
“这个检测结果让我们全厂的人都振奋了,膨化制浆技术运用成功,意味着我们这个厂就有生存的希望!”程广政向记者透露,为尽快实现造纸废水“零排放”目标,今年该厂又投资了300多万对原有造纸工段和污水处理系统进行大规模改造,增加了纤维回收、过滤系统等新工艺,将处理的废水返回到生产工序中循环使用。目前,造纸废水“零排放”工程已调试了40多天。
膨化技术攻克软肋
那么,“膨化法”是怎样攻克“爆破法”软肋的呢?
徐州华清环保科技有限公司工作人员蔡文清告诉记者,早在1995年,他们就借鉴和消化了烟草行业的烟丝 梗 膨化技术,开始致力于膨化制浆技术的攻关。
“与‘爆破法’相比,‘膨化法’虽然也是采用高压饱和蒸汽作为爆破动力,但是,蒸汽压力由原来的16公斤改为8公斤左右,加上公司自主研发的麦草‘膨化蒸煮器’,使制浆麦草既能得到很好膨化,麦草纤维也没有造成破坏,从而有效削减了污水排污总量,同时保障了高强瓦楞纸的质量。”蔡文清说。
记者从当地环保局了解到,当徐州铜山星光造纸厂顺利投运一年并取得显著成效后,江苏欣欣集团孙庄造纸厂第二个抡起大锤砸平了化学制浆池,上马了年产7万吨的膨化制浆一期工程,今年初又安装了膨化制浆二期工程,预计7月份就可以实现膨化制浆的造纸生产满负荷运行。
更多的化学制浆造纸企业也在做出选择,因为他们清楚 距离省政府“淘汰所有麦草化学制浆的造纸生产线”的大限已为期不远。