在企业生产运营中,电耗一直是成本控制与可持续发展的关键指标。2025年1-2月份,亚太森博生活纸生产部成功创造了更低的电耗纪录,对比24年降低了11%,增加效益80余万元。这一卓越成果背后,是一系列科学管理、技术创新与全员参与的协同努力,为企业的高质量发展注入了强大动力。 2024年,公司生活纸一、二车间电耗长期居高不下,不仅增加了生产成本,也对企业的环境责任履行形成挑战。随着市场竞争加剧与环保意识提升,降低电耗成为车间亟待攻克的难题。车间管理团队深知,要实现电耗的大幅下降,不能仅依靠常规手段,必须进行全面深入的变革。 
技术升级是降低电耗的核心驱动力。生产部沟通技术部引入了先进的PI系统能源看板,精准地实时监测各生产环节的电力使用情况。通过数据分析,团队发现传动、磨浆、白水处理设备等能耗过高,于是沟通维修部利用检修时间针对这些设备逐一进行改造。如将真空吸水箱关闭一个,在保证脱水干燥的同时有效降低传动电机的负载功率;根据不同的产品规格,间歇开启使用匀整磨,有效控制了磨浆电耗;针对白水系统电耗高,经团队分析,不是某个设备功率高,而是设备较多原因造成的,因此我们决定在不影响使用的前提下,对相关设备进行有效的合并。 优化生产流程同样至关重要。车间对生产工序进行了细致梳理,重新规划设备的运行时间和协同作业方式。通过与生产计划部门沟通,合理安排生产任务,减少了设备的空转时间,使设备在运行时始终保持高效状态。同时,推行精益生产理念,消除生产过程中的各种浪费,进一步降低了整体能耗。 员工的积极参与是实现电耗新低的重要保障。车间开展了广泛的节能培训活动,提升员工的节能意识和操作技能。鼓励员工提出节能合理化建议,并对优秀建议给予奖励。在日常工作中,员工们自觉养成随手关灯、关闭不必要设备的良好习惯,积极参与节能行动,形成了全员节能的浓厚氛围。 车间电耗创造历史新低,带来的效益是多方面的。从经济层面看,直接降低了企业的生产成本,提高了产品的市场竞争力。从环境角度而言,减少了电力消耗,相应地降低了碳排放,为企业践行绿色发展理念做出了积极贡献。这一成果也为企业树立了良好的社会形象,赢得了客户和合作伙伴的认可。 此次车间电耗的突破,是生产部、技术部、维修部、生产计划等部门共同努力的结果,充分体现了团队合作的核心价值观。展望未来,车间将继续秉持创新与可持续发展的理念,持续探索节能新技术、新方法,不断巩固和提升节能成果,为企业的长远发展贡献更大力量。
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